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轴承座基础不均匀原因分析

来源:塑胶五金网发布时间:2014-10-10 15:39:12点击率:

  经解体检查,验证了机组低转速振动是由汽电转体中心偏移所引发,其原因分析有二:

  (1)前轴承座基础不均匀下沉,致使机组中心及动静间隙改变,以致产生振动或破坏性作用。

  (2)某些轴承座或支持轴承支垫不牢靠,接触不确实,在机组运行初始阶段处于虚接触状态,经历一段时间的运行后,导致机组原始中心位置变化,以致引起轴承振动等情况发生。

  根据该机组实际情况,拟定处理方案有二:一是从设备基础和前轴承座着手,重新调整和校准机组动静中心,这是彻底解决机组动静中心偏移和滑销卡涩的根本举措。二是从相关的轴承调整方面采取措施,恢复机组动静中心原有状态或使其满足蓝图指标的要求。基于第二方案现场易行,适应生产急需,故被认可采纳。该机组中心偏移,主要原因是前轴承座基础不均匀下沉造成,其中心偏移量由前至后逐次增大,调整量大的部位是No.4(发电机后轴承)轴承。

  因此,在保证No.1轴承(前轴承)现存状态不做调整的情况下,根据汽电联轴器中心设计指标及机组动静间隙技术标准要求,分别对No.2、No.3、No.4轴承进行适量的必要调整,并保证其调整后指标满足规范要求。该机组大修,一次开机试车成功,顺利并网发电、供热,投入商业运营。但是,专业技术人员认为,该机组仍然存在较为关键的状态缺陷,即前轴承座基础不均匀下沉造成的中心偏移问题未得到根治,以及前轴承座滑销一侧出现/00间隙,实质上已发生摩擦或卡涩,影响设备自由膨胀和对中的问题没有得到妥善处理。上述检修方法仅满足了汽轮发电机组现阶段正常运行的要求,而机组现存基础不均匀下沉以及滑销卡涩重要缺陷,日后若有发展,危害势必增加,后果将是严重的。

  因此,建议在制定机组下一次大修技措和工作计划时,务必采取措施,防止基础下沉,把前轴承座找平校正,按技术指标配准滑销两侧间隙(必要时将滑销槽割下,重新配制滑销,按规定研配间隙),从根本上解决汽、电中心偏移和滑销卡涩问题,这是避免机组振动的重要措施之一。

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